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六氟化硫氣體泄露怎么辦
目前高壓開關(guān)設(shè)備普遍采用滅弧性能優(yōu)良和絕緣強度高的淄博六氟化硫作為滅弧和絕緣介質(zhì),但從運行情況看,sf6氣體泄漏仍是此類設(shè)備的主要缺陷之一。本文利用多種檢漏方法相結(jié)合的方式,對設(shè)備開展檢漏工作以確定具體漏氣點,總結(jié)運行中變電設(shè)備sf6氣體泄漏管理的經(jīng)驗,結(jié)合現(xiàn)場檢漏、補氣中出現(xiàn)的問題,提出了相應(yīng)的注意事項,并例舉了檢修工作中遇到的實際問題進而對相應(yīng)的處理措施進行了分析。
前言
高壓sf6斷路器、組合電器目前占據(jù)著高壓和超高壓領(lǐng)域,sf6氣體是優(yōu)良的滅弧和絕緣介質(zhì),無色、無味、無毒、不會燃燒、性能穩(wěn)定,又有很好的滅弧性能,因此在電網(wǎng)內(nèi)廣泛采用。從運行情況看,在投運之初,盡管采取了各種檢測手段和密封工藝,sf6氣體泄漏仍是一個主要缺陷,有可能造成絕緣擊穿和設(shè)備拒動,因此檢漏、處理漏點工作就成為sf6設(shè)備的重要維護項目,本文就實際案例對檢測方法和處理措施進行了分析。
1.密封墊破損導(dǎo)致的漏氣缺陷
1.1 事件經(jīng)過
某變電站220kv組合電器設(shè)備,2014年9月24日投運。2015年1月1日2號主變220kv側(cè)高壓套管氣室氣壓降低至報警值,檢修人員將氣壓補至額定氣壓后報警解除。2015年1月6日該氣室壓力又跌至報警值以下,檢修人員判斷該氣室存在漏氣現(xiàn)象。通過各種方法對漏氣位置驗證,確定了2號主變220kv側(cè)b相高壓套管氣室d型充氣接口處存在漏氣現(xiàn)象。對漏氣位置進行了仔細分析,確定了造成漏氣的原因和對應(yīng)的消缺方案。后對充氣接口打開檢查,發(fā)現(xiàn)閥門密封墊密封不良,密封墊有破損,更換密封墊后,漏氣缺陷消失。
1.2 檢測方法
檢修人員利用紅外成像檢測儀對設(shè)備本體所連接部位進行檢漏時,2號主變220kv側(cè)b相高壓套管氣室d型充氣接口處出現(xiàn)疑似漏氣影像。
對疑似點進行進一步分析確認,并且采用各類驗證方法相互配合的方式確定具體漏氣點。再次利用傳統(tǒng)接觸式檢漏儀對高壓套管氣室進行檢漏。在對現(xiàn)場進行全面檢漏后,2號主變220kv側(cè)b相高壓套管氣室d型充氣接口處同樣出現(xiàn)了報警信號。
隨后采用泡沫法對其進行驗證。在疑似位置進行涂抹肥皂水,利用肥皂水易起泡的特點,對設(shè)備的漏氣點進行判斷。結(jié)果出現(xiàn)了起泡現(xiàn)象,再次驗證了漏氣現(xiàn)象。
1.3 缺陷處理
確定了漏氣點位置后,首先檢修人員采用管鉗對此處的接口螺絲進行緊固。在緊固后對此處進行檢查,仍存在報警信號,說明現(xiàn)場漏氣現(xiàn)象未消除。說明不是未緊固造成的原因。其次,打開氣室加氣口密封處,觀察密封圈的情況。現(xiàn)場觀察到密封圈存在破損。更換密封圈恢復(fù)后,設(shè)備運行正常,未出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象,設(shè)備缺陷消除。因此,可以確定此次設(shè)備漏氣的缺陷是于密封圈破損造成。根據(jù)密封圈的破損情況分析,密封圈可能在安裝過程中受力不均勻,后期由于天氣變化、運行工況不良逐漸造成密封圈老化并在運行一年后破損,出現(xiàn)漏氣的現(xiàn)象。
2.斷路器存在砂眼導(dǎo)致的漏氣缺陷
2.1 事件經(jīng)過
2.2 檢測方法
最初檢修人員利用傳統(tǒng)接觸式檢漏儀對該斷路器進行檢漏工作,未能發(fā)現(xiàn)斷路器存在的漏氣缺陷。但該設(shè)備頻繁出現(xiàn)低氣壓報警,疑似出現(xiàn)漏氣的缺陷。
到達現(xiàn)場后對設(shè)備開展自下而上的檢測工作。自斷路器下側(cè)的充氣閥門、連接管道,以及整體的瓷柱套管本體,都開展了檢漏工作,但均未出現(xiàn)報警信號。然后采用包扎的方法對斷路器進行檢測。分別在上側(cè)的套管粘合部位、斷路器下側(cè)連管、密度繼電器、充氣接口、瓷柱
底部進行包扎。靜置一段時間后,對包扎內(nèi)氣體進行檢測。在c相瓷柱底部內(nèi)包扎內(nèi)出現(xiàn)報警信號。為進一步確定具體的位置,通過對該部位采用泡沫法進行檢測,最后在c相瓷柱底部側(cè)面位置出現(xiàn)起泡現(xiàn)象。又經(jīng)檢漏儀確認,在該處確定出現(xiàn)了漏氣現(xiàn)象。
2.3 缺陷處理
確定漏氣位置后,根據(jù)現(xiàn)象對原因進行分析,漏氣處為底部澆筑的平面,不是密封面或者連接部位,因此可以判斷澆筑的平面位置出現(xiàn)了漏氣缺陷。澆筑的平面表面平整無裂紋,懷疑該處存在砂眼缺陷造成漏氣缺陷。因為漏氣處的位置與c相斷路器本體為一體式澆筑而成,不能進行零部件的更換,建議對斷路器瓷柱進行整體更換。12月根據(jù)上報的計劃,對斷路器進行了整體更換,更換完畢對設(shè)備進行檢測,未出現(xiàn)報警信號。運行一段時間后,設(shè)備未出現(xiàn)低氣壓報警信號,說明設(shè)備缺陷已消除。
3.多種檢漏手段結(jié)合
根據(jù)現(xiàn)場工作的實際經(jīng)驗,將日常用到的檢漏方法進行了總結(jié),分別為:采用檢漏儀進行檢漏、采用肥皂泡法檢漏、采用局部包扎法檢漏,各種檢漏的方法都有其優(yōu)點,但都有相關(guān)的局限性。但每種檢漏方法相互配合應(yīng)用才能確保我們工作的正常開展。
3.1 采用檢漏儀進行檢漏
最為常見的檢漏儀為接觸式檢漏儀,將檢漏儀的進氣口置于電氣設(shè)備的不同位置,檢測其附近的氣體內(nèi)的淄博六氟化硫氣體濃度,達到報警值后,顯示報警存在漏氣情況。
目前最新開始普及紅外氣體檢漏成像儀,可以實現(xiàn)遠距離對sf6氣體的運行設(shè)備進行檢測,實現(xiàn)帶電檢測。同時使泄露現(xiàn)場直接顯示于屏幕上,易于觀察和進行判斷。
3.2采用肥皂泡法檢漏
肥皂泡法檢漏,就是在設(shè)備疑似位置進行涂抹肥皂水,利用肥皂水易起泡的特點,對設(shè)備的漏氣點進行判斷。但肥皂檢漏法只能查找比較明顯的泄漏缺陷。它通常與檢漏儀檢漏配合使用,即先用檢漏儀檢出漏氣點(檢漏儀報警)后再用肥皂泡檢漏。
3.3采用局部包扎法檢漏
局部包扎法檢漏,就是對于設(shè)備用完整薄膜進行包扎,使設(shè)備處于密封的環(huán)境內(nèi),待一段時間后,用檢漏儀對薄膜內(nèi)的氣體進行檢測,來判斷是否存在漏氣。但此種檢測方式不能對漏氣率的進行測算,在實際工作中存在很大困難;各部分的體積值不易精確得到;體積的不確定性必然誤導(dǎo)年漏氣率的檢測結(jié)果。
3.3 總結(jié)及應(yīng)用
實踐證明,只用一種檢漏方法進行檢漏的實際效果難以令人滿意,因而可以采用幾種方法進行綜合檢測。將檢漏儀檢漏、肥皂泡法檢漏與局部包扎法檢漏相結(jié)合,并逐步摸索出一個效果較理想的檢漏程序;選用檢漏儀檢漏,檢出漏點(檢漏儀報警)后用肥皂泡檢漏,若還檢不出漏氣點,再用局部包扎法檢漏。并開始逐步采用新型的檢漏儀來進行判斷。
結(jié)束語
通過不同檢測方法的相互配合使用,可以對設(shè)備進行有效的漏氣檢測工作。因此在對設(shè)備進行檢測時,需要相互配合予以彌補,以求對設(shè)備進行完備的檢測。并在實際應(yīng)用中,有效地處理了各種疑難的缺陷。隨著科學(xué)技術(shù)的進步,越來越多的先進技術(shù)會應(yīng)用于氣體的檢測工作。在未來也會出現(xiàn)多樣的檢測手段和設(shè)備,各種的檢測方式和方法也會逐步完成設(shè)備的檢測工作。
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